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氣化分廠“12·25”膨脹氣管線火災事故

網(wǎng)存在漏點(管內介質為微正壓的膨脹氣成分主要為二氧化碳和少量的一氧化碳、
氫、硫化氫等),少量可燃氣體泄漏致管網(wǎng)保溫層(巖棉)內遇蒸汽伴熱,蒸汽伴熱溫度超過泄露氣體以及
輕油揮發(fā)氣的燃點導致事故發(fā)生。
(二)間接原因
1.膨脹氣介質組份含酸性物質,在特殊狀態(tài)下腐蝕管壁形成硫化物,堆積在內壁,與腐蝕泄漏處空氣
中的氧接觸發(fā)生化學反應,釋放出大量化學熱能。
2.膨脹氣管線自2012 年8 月大負荷試車期間,曾進入過介質,后裝置停車;2013 年7 月進行B 單元大
負荷試車,再次進入介質后停車檢修,兩次停車階段期間,殘留在管道內的膨脹氣酸性物質溶解于水,聚
集在管道低洼點,對管道產生腐蝕作用。
三、防范措施:
(一)由生產技術部負責,協(xié)調化驗檢測中心對膨脹氣氣體組份進行全分析,確定介質成分;
(二)生技部聯(lián)系國內有經(jīng)驗和資質的化驗機構,對管道內積聚物成分、形成原因、特點進行分析;
(三)由設備部對此條管線豎立管部分進行檢測,確定是否有腐蝕現(xiàn)象;
(四)設備部聯(lián)絡設計院,對管道材質和檢修方案進行確認;
(五)氣化分廠加強操作和巡檢,保證按設計工藝指標運行;
(六)管線投運后由技術監(jiān)督人員定期選點檢測管道壁厚,發(fā)現(xiàn)問題立即匯報并采取措施;
(七)該管線若再次停用必須采取工藝措施將內部物料置換干凈。